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42CrMo厚壁鋼管粗加工處理試驗
42CrMo厚壁鋼管粗加工處理試驗
粗加工后,調質處理硬度 粗加工后 ,調質處理硬度
熱處理 為 H R C 2 6 ~ 3 0 。精加工后 為 H R C 2 6 ~ 3 0 .精加工后
工藝 扳子頭內六方高頻淬火 扳子頭 內六方高頻淬 火
HRC4 5 - 4 8。 HRC3 8 -4 2 。
長時間頻繁連續使用中, 在套筒正常磨損壽命期內
用戶 沿套筒頭內六方角逐漸出 六方外壁再 沒有 出現裂
反饋結果 現細小裂紋.最終套筒頭 開裂失效。 紋。
內六方疲勞斷裂.抗疲勞 強度、 韌性、 耐疲勞性匹配 分析
強度不夠。 合適。
適當降低內六方高頻淬火
改進方向 硬度.但必須高于被緊固
螺釘外六方表面硬度。
圖 3 超高壓薄壁油缸體結構
4 . 3 調質處理工藝參數確定
考慮調質處理后還要進行精加工,為使機加工
經濟合理,一般有關資料推薦4 2 C r Mo調質后硬度
為 H RC 2 6 ~ 3 0 ,但考慮油缸工作在超高壓力等級
下, 而且為減輕重量 , 設計壁厚較小, 希望通過調質
處理來提高缸體抗拉強度。 有關資料介紹, 一般情況
下, 金屬材料硬度在 H B 5 0 0以下, 抗拉強度和硬度
幾乎成直線關系,整個斷面完全淬透時其屈服強度
也和硬度幾乎成直線關系。 所以. 確定調質處理后硬
度應該高一些, 但一般不超過 H R C 3 8 , 否則將給后
面精加工工序造成困難。
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1 6 ·
強度理論計算中,考慮到所設計油缸為整體結
構, 并且行程小, 安全系數取值較小, 取 n = 1 . 5 , 在壁
厚 8 m m條件下, 計算得出采用 4 2 C r Mo的缸體其抗
拉強度 o ' b I >9 8 0 MP a 。
參考《 機械工程手冊》 ( 第三卷) 中“ 3 5 C r Mo 鋼不
同回火溫度的機械性能曲線圖” ( 見圖4 ) , 確定調質后
硬度為HR C 3 2 ~ 3 6 。在這種硬度下, o r b s >1 1 0 0 MP a ,
O t . K 、 、 8 5值相對較高,表現為材料熱處理后強度、
塑性、 韌性、 抗疲勞性均較高。
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圖4 3 5 C r Mo 鋼不同回火溫度的機械性能曲線圖
4 . 4 零件裝車試驗
經在最高壓力 7 0 MP a 長時間保壓試驗,未發
現異常。 后經現場一年試用后檢測表明, 4 2 C r Mo 缸
體結構無任何塑性變形,保壓時彈性變形的范圍在
密封元件允許范圍以內, 油缸滿足設計和使用要求。
5 結論
在機械零件制造領域里,相關參考資料上所給
的材料熱處理后的機械性能數據一般是以該材料制
成的簡單試樣進行機械性能試驗測得的,在實際生
產中可以參考借鑒, 但通常不能照搬, 因為參考資料
上樣件結構、試驗條件同實際設計的機械零件在外
形結構、 工作條件上有差異, 試樣材料的機械性能數
據不能確切地反映實際機械零件承受載荷的實際能
力。 所以, 在確定熱處理后的零件性能能否滿足使用
需求時, 需要經過多次試驗, 在充分分析試驗結果的
基礎上不斷修改工藝參數, 逐步達到合理。
來源:http://www.hnsuzhuang.cn



